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2022年,洗化厂在全厂展开为期1年的根底办理提高活动。针对上级查看出来的前史遗留问题、老大难问题、低标准问题,厂党政领导带领有关人员战胜重重困难,减少严重危险源2个,将罐存16年的“三级严重危险源”脱附剂外运至安全处置地。
针对2022年上半年体系审阅发现的苯罐二次气相空间苯浓度超支问题,洗化厂在深入研究标准的根底上,充沛的运用现有设备,采纳8项办理提高办法,使VOCs合格排放。针对出产分厂控制室抗爆规划问题,洗化厂重复进行计划比选,终究确认了出资最少、收效最快、不影响出产的施行计划,遭到公司赞誉。
为下降氮磷盐超支排放危险,厂安环部安排厂机动部、动力分厂从2022年6月开端,积极展开循环水和锅炉水水稳剂、阻垢剂配方改进试验,经过3个多月的配伍性试验,提取300多组数据,将两座循环水场以及锅炉加药体系悉数替换为无磷、无氮配方,从源头上处理了污水氮磷超支问题。
展开才是硬道理。在安全环保的根底上,拿效益说话。怎样来完成效益最大化呢?在设备安稳运转的前提下,洗化厂开源节流两手抓,优化出产运转,单套烷基苯设备继续稳产高产,与300号设备复工前比较,每年可增效3950万元。
全厂展开提质增效,树立“短平快”项目提报绿色通道,共搜集项目36个,评定经过24个,无需出资当即施行15个,累计创效1112万元。其间,优化三套脱氢操作工艺参数,2022年全年运用10批自产FD-11脱氢催化剂,比运用其他厂家的NDC-8型脱氢催化剂节省费用1817万元;回炼外购烯烃1998吨,增产烷基苯2925吨,创效409.5万元;优化蒸汽管网运转,延伸10吨锅炉运转,同比节省蒸汽5500吨,节省费用216万元。
省下的便是赚到的,这个厂经过精密办理节水节电,经过技术进步下降能耗物耗等各项目标,2021年9月28日,运用检修空隙为脱氢H-301加热炉更换了6台高效节能新式燃烧器,运转以来作用杰出,全年降本增效约123万元。